甘肅脈沖除塵器的改造工程案例
一,、甘肅脈沖除塵器廠講底盤間高頻振動扁袋脈沖除塵器改造
1、底盤間除塵工藝及設(shè)計參數(shù)
鋼廠下鑄底盤間的底盤在傾翻時將碎耐火磚倒入臺車,,散發(fā)大量灰塵,,設(shè)袋式除塵器一臺。臺車上部設(shè)密閉罩,,含塵氣體由罩內(nèi)吸出,,經(jīng)高頻振動扁袋凈化后排放。收集到的粉塵定期排除,。
該除塵器特點是:1)扁袋除塵器體積小,,占地面積少,除塵效率高,;2)采用高頻振動清灰,。四組扁袋,輪流進行振動,;3)濾袋材質(zhì)采用聚丙烯,有一定的耐熱性能,。
主要設(shè)計參數(shù)如下:
風量:300m3/min(60℃),;
風機風壓:3000Pa;
功率:30kW,;
初始含塵量:0.5~15g/m3(標況),;
出口含塵量:0.05g/m3(標況);
扁袋規(guī)格:1440mm×1420mm×25mm,;
濾袋數(shù)量:40條,;
室數(shù):4室;
除塵器外型尺寸:2118mm×2068mm×7220mm,,其中箱體尺寸為2018mm×2068mm×3585mm,。
除塵系統(tǒng)投產(chǎn)后集塵密閉罩吸塵效果差,除塵器阻力>3000Pa,,分析原因有:1)高頻振動扁袋除塵器屬于在線清灰,,振動下的灰會迅速返回濾袋;2)濾袋過濾速度太高,、阻力大,,根據(jù)分析和實際運行情況,決定對除塵器進行改造,。
2,、改造內(nèi)容
首先決定不做大的改造,而是決定把振動清灰除塵器改為脈沖除塵器。但扁袋振動除塵器箱體體積小,,不能容納更多的過濾袋,,為此將除塵器箱體向上增高2130mm(其中清潔室880mm)。同時把扁袋和振動器拆除,,安裝花板,、濾袋、袋籠和清灰裝置,。-部分如:風機,、管道、卸灰閥等不變,。改造后的除塵器外形尺寸為2118mm×2068mm×9350mm,,處理風量為18000m3/h,過濾面積為180m2,,過濾風速為1.67m/min,,濾袋尺寸為130mm×4400mm,數(shù)量為110條,,脈沖閥3寸淹沒式,,數(shù)量為10只,壓縮空氣壓力為0.2MPa,,設(shè)計設(shè)備阻力為1700Pa,。
3、改造效果改為脈沖除塵器后除塵系統(tǒng)運行非常好,,集氣罩抽風良好,,消除了污染。車間空氣含塵濃度<8mg/m3,,能滿足車間衛(wèi)生標準要求,,除塵器排放氣體含塵濃度<20mg/m3,運行阻力<1000Pa,,濾袋壽命達4年,,達到技術(shù)改造目的。
二,、粉碎機室反吹風除塵器改脈沖除塵器
1,、工藝流程
煤粉碎機注煤的入口、出口及皮帶機受料點的揚塵,,通過吸氣罩經(jīng)風管進入袋濾器,,捕集下來的煤塵運出加入煉焦配煤中煉焦。
1)流程特點:考慮到煤塵的爆炸性質(zhì),,采用能消除靜電效應(yīng)的過濾布,,濾布中織入直徑為8~12μm的金屬導(dǎo)線,;為防止潮濕的煤粉在管道、集塵器灰斗內(nèi)集聚,,在管道及除塵器灰斗側(cè)壁設(shè)置蒸汽保溫層,。
2)主要設(shè)計參數(shù):抽風量為800m3/min;入口含塵濃度為15g/m3(標),;出口含塵濃度<50mg/m3(標),;煙氣溫度≤60℃;除塵器型式為負壓式反吹袋式除塵器,,過濾面積為950m2,,濾袋規(guī)格為292mm×8000mm;過濾風速為0.84m/min,;設(shè)備阻力為1960Pa,,室數(shù)為4室(144條濾袋);風機風量為800m3/min,,風壓4900Pa,,溫度60℃,電機為132kW,。經(jīng)多年運行后除塵器阻力升高,,經(jīng)常維持在2000~3000Pa,由于阻力高,,使系統(tǒng)風量也有所減少,,因此決定把反吹風袋式除塵器改造為脈沖袋式除塵器,以便降阻節(jié)能改善車間崗位環(huán)境,。
2、改造內(nèi)容
除塵器箱體,、輸灰裝置,、箱體側(cè)部檢修門、走梯,、平臺,、風機等保留;拆除除塵器箱體內(nèi)下花板,、濾袋及吊掛濾袋的平臺,、一二次擋板閥及部分頂蓋板;新設(shè)計安裝花板,,頂部檢修門,,脈沖清灰裝置及相應(yīng)的壓縮空氣管道、電控系統(tǒng),。
改造后新除塵器的主要技術(shù)參數(shù)如下:1)型式及室數(shù):新除塵器為低壓(0.3MPa)在線式脈沖噴吹袋式除塵器,,共4室;2)過濾面積為1600m2;3)處理風量為56940m3/h,,耐壓≤5000Pa,;4)過濾風速為0.6m/min;5)濾袋規(guī)格及材質(zhì)為150mm×7600mm,,材質(zhì)為普通針刺氈(沒有覆膜),,單重500g/m2;6)濾袋數(shù)量為448條,,每個脈沖閥帶14條濾袋,;7)煙氣溫度<60℃;8)入口含塵濃度15g/m3,;9)出口含塵濃度<10mg/m3(標),;10)粉塵性質(zhì)煤粉(煙氣中含有少量焦油和水分大);11)設(shè)備阻力700Pa,;12)脈沖閥規(guī)格3英寸,,ASCO公司產(chǎn)品,共32個,。
3,、改造效果
脈沖除塵器改造后有兩個明顯特點,一是阻力特別低,,分室阻力為300~400Pa,,除塵器總阻力為600~700Pa;二是除塵器排放濃度<10mg/m3,,根據(jù)計算改造后除塵風機可節(jié)電33%,。
三、煉鋼副原料反吹風袋式除塵器改造
除塵系統(tǒng)流程煉鋼副原料受料系統(tǒng)的物料(石灰,、礦石等)由皮帶轉(zhuǎn)運時散發(fā)出大量煙塵,,設(shè)置負壓式反吹風袋式除塵器。皮帶轉(zhuǎn)運站落料點設(shè)置一個吸風口,,接受卸料的皮帶機設(shè)置兩個吸風口,,通過三個支管匯入總管,然后進入袋濾器,,由風機排空,。收集到的粉塵通過螺旋輸送機和旋轉(zhuǎn)卸料閥排至集灰箱,用汽車運至燒結(jié)廠,。該流程特點是濾袋清灰采取三個袋式輪流反吹方式,,反吹風切換閥采用雙蝶閥組,用一只電動缸帶動連桿轉(zhuǎn)動,。
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