改善提高除塵器布袋的使用壽命
1,、改變停箱置換方式,,防止粉塵自燃,提高除塵器布袋使用壽命
我公司除塵箱體停箱檢查置換的過程,,原有的操作方法是,,先是通入氮氣置換煤氣,置換合格后,,再通入壓風置換氮氣并降溫,,使得箱體具備開箱檢查條件,。但是在日常操作中,氮氣置換合格后箱體內溫度仍較高,,除塵灰顆粒堿金屬含量較高,,燃點較低的時候,在溫度未至大氣溫度時通入壓風后,,容易出現(xiàn)除塵灰自燃的情況,,燒壞布袋表面,造成生產成本的增加,。另外前期壓風內仍含有部分水份,,通入壓風置換易導致布袋受潮降低布袋壽命。
經過多次試驗后,,決定取消通入壓風環(huán)節(jié),,整個置換降溫過程全部用氮氣,在控制氮氣使用總量的情況下適當增加氮氣吹掃時間,,因停箱之前箱體內絕對濕度較高,,如果讓之自然冷卻至室溫,必然有水汽凝結至布袋表面導致布袋受潮,,因此采取了前大后小的氮氣置換降溫方式,,前期用大流量將箱體內水汽快速置換出箱體,后期采用小流量吹掃置換加自然冷卻的組合方式逐步降溫,,使布袋舒舒服服地在干燥的環(huán)境下重新適應新的溫濕度環(huán)境,。內箱體溫度降低后,打開箱體本體人孔,,停氮氣,,進行自然通風,通風期間盡量選在干燥的晴天,。正是在箱體檢修操作過程期間的細節(jié)控制使得布袋的使用壽命得到提高,。
2、延長氮氣反吹頻率,,降低除塵布袋損壞程度干法除塵箱體,,在運行過程中,需要定時進行氮氣對布袋進行高壓,、高速的脈沖反吹,,使得布袋上的灰塵脫落,。在反吹的過程中,,布袋會快速地收縮、變形,,高頻率的反吹,,會對布袋產生嚴重的折損,。針對這個問題,組織對多個箱體進行開箱檢查,,觀察布袋在一定時間內的積灰程度及磨損程度,,通過長時間的檢查、記錄,,最后,,將反吹間隔時間由原有的50min,逐步延長至120min,,這樣,,針對布袋的磨損程度及反吹的效果相互平衡比較,均能達到良好的狀態(tài),。
3,、箱體輸灰間隔時間的延長及振打器振打力度的適當調整
干法除塵箱體,在正常運行期間,,需要定期進行輸灰,,將箱體內的灰塵通過管路輸送到大灰倉內。在輸灰的過程中,,高速的灰塵沖刷著閥門,、管道,會對設備造成嚴重的損壞,。輸灰時,,需要開啟箱體兩側的振打器,振打箱體,,使得箱體內部側壁上的積灰能滑落下來,。在振打的過程中,箱體內的布袋之間會互相碰撞,,易造成布袋出現(xiàn)橫,、縱向裂紋。針對這個問題,,為了增加布袋的使用壽命,,延長閥門、管路的使用時間,,通過灰量,、箱體容量等數(shù)據(jù)的整理、計算,,提出了延長箱體輸灰間隔時間的措施,,將間隔時間由原來的8h一次,逐步延長為24h一次,,在不堵灰及盡量減少振打的情況下找到最佳平衡點,。
另外,,對振打器的振打幅度進行了調整,初期所有箱體振打器頻率是相同的,,因各箱體布置位置不同,,固有頻率不一致,有的箱體振動劇烈有的振動小,,根據(jù)既不影響泄灰又盡量減小振動頻率的情況下找到平衡點,,借此來保證布袋之間的碰撞力度最小,最大化延長布袋壽命,。降低除塵布袋的損壞率,,提高使用壽命,對企業(yè)來說經濟效益是明顯的,。
泊頭市瑞江環(huán)保設備有限公司(http://www.rjccpj.com/)專業(yè)生產除塵配件如:除塵器骨架,,除塵骨架,文氏管,,文氏管口底,,除塵骨架口底等產品,除塵配件就是過濾后的煙氣必須根據(jù)除塵器的設計要求達到國家排放濃度標準,;除塵器運行阻力一般保持在150Pa以下,;濾料工作壽命達到2年以上。