干法除塵器布袋的使用情況及解決辦法
一、內(nèi)濾式除塵的缺點(diǎn)及除塵器布袋損壞原因
內(nèi)濾式布袋除塵,,主要應(yīng)用于高濾速的環(huán)境下,,濾袋采用大布袋形式,一般直徑為130~300mm,,長(zhǎng)度為1800~10000mm,,個(gè)別的也有12000mm的。內(nèi)濾式濾袋主要配件有,,與濾袋縫在一起的防癟環(huán)(加強(qiáng)環(huán)),,袋口圈和安裝使用的袋帽、卡箍,、吊掛裝置等,。
內(nèi)濾式布袋在過(guò)濾與反吹過(guò)程中的變化情況。當(dāng)荒煤氣從下方進(jìn)入布袋內(nèi)部后,,布袋會(huì)向外膨脹,由于有防癟的存在,,就呈現(xiàn)出了過(guò)濾狀態(tài)所示的狀態(tài),。在反吹狀態(tài)下,反吹煤氣從布袋外部吹向布袋內(nèi)部,,使得布袋向內(nèi)收縮,,也是由于防癟環(huán)的存在,就形成了反吹狀態(tài)所示的狀態(tài),。由于布袋長(zhǎng)期的內(nèi)外膨脹,、收縮,使得在防癟環(huán)的位置,,布袋經(jīng)常性地出現(xiàn)磨損,,損壞,。
反吹狀態(tài)所示,當(dāng)反吹煤氣作用于布袋上時(shí),,主要力是作用到兩個(gè)防癟環(huán)的中間部位,,這就使得在每個(gè)防癟環(huán)的邊緣的下方的死角,很容易形成積灰,,無(wú)法清除,。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的堆積,當(dāng)發(fā)生反吹不徹底,,效果不好的情況,,很容易形成布袋內(nèi)部大量積灰無(wú)法清除的現(xiàn)象,俗稱"灌腸",。內(nèi)濾式除塵,,在反吹系統(tǒng)上,必須配備反吹風(fēng)機(jī),,將反吹壓力提高,,高于荒煤氣壓力3kPa左右。通過(guò)干法除塵運(yùn)行情況來(lái)看,,在切換箱體反吹情況下,,反吹風(fēng)機(jī)經(jīng)常性地出現(xiàn)喘震現(xiàn)象,風(fēng)機(jī)經(jīng)常需要維護(hù)修理,,增加了大量的維修費(fèi)用,。通過(guò)以上分析可得知,內(nèi)濾式干法除塵,,附屬設(shè)備較多,,費(fèi)用消耗較大,布袋要求抗折能力較強(qiáng),,成本較高,。
目前國(guó)內(nèi)大型高爐,一般均采用外濾式除塵,。
二,、外濾式除塵的布袋損壞分析及相關(guān)解決辦法
1.籠骨框架的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的布袋損壞及解決辦法外濾式除塵,如前面所說(shuō),,指迎塵面在濾袋的外面,,含塵氣流由濾袋外側(cè)流向?yàn)V袋的內(nèi)側(cè),粉塵聚積在濾袋的外表面,。外濾式布袋配件主要有花板,、籠骨框架等。布袋安裝后的俯視圖,。按照現(xiàn)有企業(yè)用的籠骨情況來(lái)看,,籠骨框架的豎拉筋的數(shù)量一般在10個(gè)以下,,在布袋安裝后,布袋就形成了一個(gè)多邊形的狀態(tài),。當(dāng)外濾煤氣進(jìn)入布袋后,,布袋會(huì)產(chǎn)生變形。在過(guò)濾狀態(tài)下,,當(dāng)籠骨框架的豎拉筋數(shù)量少的情況下,,每個(gè)拉筋點(diǎn)(A、B,、C,、D、E,、F,、G、H,、I,、J)之間的布袋變形程度就大,每個(gè)點(diǎn)位的布袋受力最大,,當(dāng)系統(tǒng)反吹后,,又進(jìn)行再次過(guò)濾的情況下,反復(fù)的折疊,,造成布袋在各個(gè)點(diǎn)位很容易出現(xiàn)開裂的現(xiàn)象,。所以,在此種情況下,,就要選擇抗折性強(qiáng)的布袋,,提高了布袋的成本。
通過(guò)上述的分析,,可采用增加籠骨框架豎拉筋數(shù)量的方法來(lái)解決布袋易折損問(wèn)題,。我們現(xiàn)將布袋籠骨框架的豎拉筋數(shù)量增加到20根,在這種情況,,布袋所呈現(xiàn)出來(lái)的是一個(gè)接近于圓形的形狀,。這樣,在布袋過(guò)濾狀態(tài)下,,受到同樣煤氣外力的作用,作用點(diǎn)由原來(lái)的10個(gè)點(diǎn)增加到20個(gè)點(diǎn),,作用在每個(gè)點(diǎn)的作用力變小,,減小了布袋每次反吹、過(guò)濾折疊過(guò)程中的變形程度,,減少了布袋受折力度,,增加了布袋的使用壽命,。在選擇布袋方面,也可有針對(duì)性地選擇低成本的布袋,。
2.氮?dú)夥创祵?duì)除塵布袋使用壽命的影響及解決辦法
外濾式布袋,,目前采用的氮?dú)舛〞r(shí)反吹,反吹壓力高,,速度快,,沖擊力強(qiáng)。在反吹的同時(shí),,高速,、高壓的氮?dú)饷}沖沖擊,布袋折損的頻率影響著布袋的使用壽命,。
解決方法:
?。?)增加箱體內(nèi)部空間來(lái)減少氮?dú)夥创殿l率外濾式除塵,主要是利用粉塵的重力作用除去較大顆粒的粉塵,,再利用除塵布袋,,過(guò)濾剩余較小顆粒的粉塵?;拿簹膺M(jìn)入箱體,,高速的氣流對(duì)布袋有叼著性,對(duì)布袋本身造成損傷,。我們可以適當(dāng)?shù)卦龃蟪龎m箱體的尺寸,,增加箱體內(nèi)部空間,降低荒煤氣進(jìn)入箱體后的速度,,延長(zhǎng)了荒煤氣在箱體內(nèi)的通過(guò)時(shí)間,,這樣,會(huì)增加重力作用除塵的效果,,使得利用重力作用下落的灰塵量增加,,如此,就減少了布袋的灰塵附著量,,降低布袋氮?dú)獾姆创殿l率,,延緩布袋損傷。
?。?)利用高壓凈煤氣反吹來(lái)取代氮?dú)夥创?br />
此方式是利用凈煤氣反吹替代氮?dú)夥创?。此系統(tǒng)中,箱體入口閥門后增加反吹閥,,新增反吹管線至大灰倉(cāng),,為了使煤氣循環(huán)利用不外排,在大灰倉(cāng)布袋格柵板上方,,接管線至高爐減壓閥組后(TRT后),。
此改造后的工藝運(yùn)行原理是:在正常運(yùn)行時(shí),,反吹閥及大灰倉(cāng)上下的閥1、閥2處于關(guān)閉狀態(tài),,當(dāng)某一箱體壓差增大,,需要反吹時(shí),將箱體的入口閥關(guān)閉,,同時(shí)開大灰倉(cāng)上下的閥1,、閥2,到位后,,開反吹閥,,使得凈煤氣通過(guò)箱體出口管返回至箱體,經(jīng)由反吹氣出口管進(jìn)入大灰倉(cāng)下部,,再經(jīng)大灰倉(cāng)布袋過(guò)濾后,,進(jìn)入低壓凈氣管道作,來(lái)控制凈氣反吹氣流,,使之形成一定的沖擊力,。
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