
非金屬波紋管補償器以其結構緊湊、補償量大,、流動阻力小,、零泄漏、節(jié)約空間等諸多優(yōu)點在熱網中的應用越來越廣泛,。但它也有不易解決的缺點:例如軸向型波紋補償器對固定支架產生推力,,造成固定支架推力大,,在試壓過程中極易損壞,;許多設計對補償器的應用經驗不足,選材不當,,施工人員對補償器的認識還不夠全面,,導致施工與運行期間容易出現(xiàn)故障;尚未有正式國家產品驗收標準,,制造廠家偷工減料,,補償器自身的制造質量差,造成補償器失效,。
,,現(xiàn)場補償器失效事例分析
1、管線試壓對補償器的影響
管線試壓時出現(xiàn)的問題主要有三種類型:由于管系臨時支撐不當,,或管系固定支架設置不合理,,導致支架破壞,波紋管過量變形而失效,;由于波紋管設計所考慮的壓力或位移安全富余度不夠,,管線試壓時波紋管產生失穩(wěn)變形失效;補償器本身質量差,。經設計及廠家計算補償器仍可使用,,但其使用壽命會受到影響,,因此,對管道進行水壓試驗及清洗過程一定要對約束裝置進行加固,,正式投用前必須拆除,,不可影響補償器自由伸縮;廠區(qū)西門段分段試壓,,在選定分段點設臨時盲板,,盲板作用力沒有作用在主固定支架上,而是作用在次固定支架上,。按1.5倍試驗壓力升壓時將固定支架拉壞,,固定支架管墩被拔起,但非金屬補償器約束裝置已加固未受損,,軸向型補償器管路分段打壓時,,分段點應選擇可承受水壓試驗壓力的主固定支架,無法做到這一點時,,應對分段點承受盲板作用力的次固定支架進行臨時加固,,使其能夠承受盲板作用力。由于主次固定支架推力相差太大,,臨時加固的辦法很難實施分段,,因此打壓分段點的位置最好由業(yè)主方、設計方,、施工單位共同確定,,由設計單位負責技術交底,共同考慮水壓試驗或吹掃方案,,業(yè)主方根據(jù)設計單位意見組織實施,。
2、設計選型及供貨質量對補償器的影響
低溫熱去開元社區(qū)段管道共1260m,,管溝部分約600m,,按照設計文件管溝部分共設置3個填料函式補償器,規(guī)格型號為PN1.6MPa,,DN400,,設計溫度65℃設計壓力0.3MPa,兩補償器間距125m?,F(xiàn)場監(jiān)理對到貨的補償器實體進行了100%外觀檢測,,存在問題:1)法蘭端面、螺栓孔局部已經生銹,;2)補償器上沒有任何銘牌標識,;3)無產品合格證,無相關試驗報告,。對于以上問題,,監(jiān)理要求:安裝時對于生銹部分要進行處理,,補償器銘牌標識及相關試驗報告監(jiān)理多次索要未果,鑒于當時現(xiàn)場施工任務較重,,工期要求比較緊,,因此邊施工邊催補償器資料。補償器安裝時保證補償器與管道同心,,經驗收合格后,,對補償器的限位螺桿進行調整,設計要求補償量為146mm,。在對管線進行水壓試驗及沖洗過程中,,發(fā)現(xiàn)三個補償器法蘭處局部漏水,對法蘭進行了緊固處理后不再滲漏(冷態(tài)),,投熱水試車后出現(xiàn)兩個補償器泄漏,,熱態(tài)緊固無效。對發(fā)生泄露的兩個補償器進行了解,,發(fā)現(xiàn):1)套筒密封采用的是楔形橡膠圈(耐熱溫度不明確),;2)密封圈的楔支撐圈焊縫存在缺陷(未焊滿),廠家采用密封膏補其缺陷(材料性能無法確定)致使密封膏與楔形支撐環(huán)環(huán)脫離,,密封不嚴,;3)密封圈已經老化、破損,,破損部分多集中在存在缺陷的地方,;4)密封圈裝配不均,不同軸,,部分密封圈被擠壓出來,。分析泄漏主要原因為設計選型時未考慮該補償器的使用溫度,,且實際回水溫度達到85℃超過設計溫度,;廠家偷工減料、密封圈與非金屬波紋補償器安裝不同軸,,密封圈的楔支撐圈焊縫未焊滿,,存在質量問題,因此控制補償器供貨質量,,選擇爭取的補償器結構及材料尤為重要,。
河北中浩機械制造有限公司(http://www.btzhonghao.com)產品波紋補償器,波紋管補償器,,厚壁型波紋管補償器,,煤粉管道專用三維補償器廣泛用于航天、發(fā)電,、石化,、水泥鋼鐵和城市供熱等行業(yè)的管道和設備上,,并在全國31個省市自治區(qū)的重點工程上得到應用,以其優(yōu)良的品質,,深受國內外用戶的贊譽和好評,。