布袋除塵器運(yùn)行中的常見故障及措施對(duì)策
1,、除塵器的泄漏情況
由于凈化系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),,除塵器長(zhǎng)期受到氧化鋁粉的磨損,單機(jī)布袋除塵器的各個(gè)單體室的隔板,、前煙道,、后煙道、反吹風(fēng)道等處經(jīng)常發(fā)生泄漏,,嚴(yán)重影響除塵器的正常運(yùn)行和除塵效率,。
1.1前煙道與各單體室之間的隔板處泄漏
前煙道與各單體室之間的隔板,在氧化鋁粉的長(zhǎng)期研磨下,,鋼板變薄,,焊接部位經(jīng)常被磨穿、磨透,,造成前煙道與各單體室之間串通,,含塵氣體不經(jīng)過布袋的過濾,從泄漏點(diǎn)直接進(jìn)入除塵布袋周圍的凈氣中,,造成氧化鋁粉被直接排放進(jìn)至大氣中,,降低除塵器的除塵效率。
1.2前,、后煙道之間的泄漏
除塵器的前,、后煙道內(nèi)流動(dòng)的分別是
凈化除塵前后的含塵氣體和干凈氣體,前,、后煙道之間的隔板在受氧化鋁的磨蝕后,,鋼板的強(qiáng)度降低,焊接部位經(jīng)常被磨穿,、磨透,;同時(shí)由于前后煙道內(nèi)氣流的振動(dòng)作用,使前,、后煙道之間的鋼板經(jīng)常被撕裂,,焊接部位振動(dòng)開焊,前,、后煙道串通,,凈氣與含塵氣體之間形成短路,,含塵氣體不經(jīng)過布袋直接進(jìn)入后煙道,增大凈氣中氧化鋁的濃度,,降低除塵效率,,增加原材料的飛揚(yáng)損失。
1.3反吹風(fēng)道與各單體室之間的泄漏
由于除塵器長(zhǎng)期運(yùn)行,,反吹風(fēng)道鋼板強(qiáng)度降低,,在反吹風(fēng)氣流的振動(dòng)作用下,反吹風(fēng)道時(shí)常出現(xiàn)撕裂,、焊接部位開焊裂口的現(xiàn)象,,引起反吹風(fēng)道與各單體室之間串風(fēng)、漏風(fēng),,造成反吹風(fēng)泄漏損失,,反吹風(fēng)壓力、風(fēng)量降低,,降低反吹清灰效果,,對(duì)布袋的清灰不徹底,增大布袋除塵器的阻力損失,,使系統(tǒng)的負(fù)壓損失增加,,降低電解槽集氣罩內(nèi)的負(fù)壓,降低電解廠房的集氣效率,。
1.4單體室底板的泄漏
在氧化鋁的磨蝕作用下,,除塵器單體室的底板經(jīng)常被磨穿、磨透,,含塵氣流與凈氣氣流之間形成短路,,造成含塵氣體不經(jīng)過布袋的過濾直接進(jìn)入到凈氣中,使凈化后的排放氣體中氧化鋁濃度增加,,增加氧化鋁原料的飛揚(yáng)損失,。
2,、除塵布袋的損壞
在除塵器運(yùn)行過程中,,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)除塵布袋破損、脫離的現(xiàn)象,,含塵氣體直接從布袋破損處或脫離口處進(jìn)入到凈氣中,,使大量的氧化鋁不經(jīng)過布袋的過濾而直接隨凈氣排放至大氣中,增大了煙囪排放氣體中的氧化鋁含量,。造成布袋破損,、脫離的主要原因有以下幾個(gè)方面。①達(dá)到使用年限的布袋未及時(shí)更換,,布袋濾料的性質(zhì)發(fā)生變化,,強(qiáng)度降低,,在氣流的作用下,布袋發(fā)生自然損壞,。②由于除塵布袋的除塵器骨架斷裂,,骨架鋼筋刺破布袋。③凈化系統(tǒng)投料不均勻,,長(zhǎng)時(shí)間投料量過小或投料中斷,,造成進(jìn)入布袋內(nèi)的煙氣溫度過,且煙氣中的載氟氧化鋁的粘度大,,如附在布袋上不易脫落,,灰無法清除,時(shí)間一長(zhǎng),,高溫的粉塵將布袋燒壞,,造成布袋破損。①布袋在安裝時(shí)卡箍未安裝緊固,,受運(yùn)行中氣流作用,,布袋脫離。另外,,若在安裝時(shí)卡箍過緊,,運(yùn)行過程中卡箍斷裂造成布袋脫離。
3,、反吹清灰系統(tǒng)的故障
3.1反吹清灰控制系統(tǒng)的電氣故障
①反吹清灰程序控制儀的各類電氣元件損壞,,使反吹清灰指令傳輸過程中斷,使得程序控制儀不能正常工作,,反吹清灰過程無-常進(jìn)行,。②除塵器運(yùn)行過程中,氣缸的電磁閥每隔20min動(dòng)作一次,,進(jìn)行一次清灰工作,,電磁閥工作頻率高,損壞幾率大,。③由于反吹清灰控制線路均布置在露天場(chǎng)所,,又連續(xù)使用多年,線路絕緣強(qiáng)度降低,,雨天時(shí)常造成線路短路,,引起控制回路故障。
3.2反吹清灰控制氣缸推桿斷裂或開焊
在反吹清灰過程中,,氣缸來回動(dòng)作,,使氣缸推桿上下往復(fù)移動(dòng),凈氣入口壓蓋和反吹風(fēng)入口壓蓋與凈氣入口和反吹風(fēng)入口之間發(fā)生沖擊碰撞,經(jīng)常造成氣缸推桿斷裂,、氣缸推桿與壓蓋的連接部位開焊,、脫開,使氣缸動(dòng)作時(shí)壓蓋不動(dòng)作,,致使反吹清灰系統(tǒng)工作異常,。
3.3氣缸密封圈的破損漏風(fēng)
氣缸運(yùn)行時(shí),推桿往復(fù)運(yùn)動(dòng),,與氣缸的密封圈反復(fù)摩擦,、磨損,同時(shí)壓縮空氣中含有一定的水分和油,,對(duì)密封圈有腐蝕作用,,造成氣缸密封圈經(jīng)常破損漏氣,引起氣缸運(yùn)行過程中因?yàn)闅鈮翰蛔愣鴦?dòng)作緩慢或不動(dòng)作,,造成反吹清灰系統(tǒng)不能正常工作,。
3.3.4反吹風(fēng)與凈氣的入口壓蓋密封圈破損漏風(fēng)
由于氣缸推桿上下移動(dòng),帶動(dòng)反吹風(fēng)入口壓蓋,、凈氣入口壓蓋上下移動(dòng),,反吹風(fēng)入口壓蓋、凈氣入口壓蓋與反吹風(fēng)入口,、凈氣入口之間反復(fù)碰撞,、沖擊,造成壓蓋上的密封圈破損,、錯(cuò)位,,引起反吹風(fēng)入口、凈氣入口關(guān)閉不嚴(yán),,使凈氣與反吹風(fēng)氣流之間形成串風(fēng),,形成反吹風(fēng)泄漏,降低反吹風(fēng)的風(fēng)量,、風(fēng)壓,,降低反吹清灰效果,并增加除塵器的負(fù)壓損失,,致使電解廠房的集氣效率降低,。
3.5氣缸及其電磁閥冬季結(jié)冰
冬季室外氣溫低,在除塵器運(yùn)行中,,經(jīng)常出現(xiàn)由于氣缸加熱線圈損壞,,不能正常為氣缸及其電磁閥加熱保溫的情況,,同時(shí)壓縮空氣中含有一定水分,,使得氣缸及其電磁閥結(jié)冰,造成氣缸及其電磁閥不能動(dòng)作,使反吹清灰系統(tǒng)不能正常工作,。
3.6氣缸內(nèi)積水
由于所提供的壓縮空氣中含有一定水分,,造成水分在氣缸內(nèi)聚集,使得氣缸不能正常充氣和排氣,,氣缸無-常工作,,導(dǎo)致反吹清灰系統(tǒng)故障。
4,、措施和對(duì)策
4.1加強(qiáng)布袋除塵器運(yùn)行過程中的檢修工作
每個(gè)季度對(duì)除塵器前煙道,、后煙道、反吹風(fēng)道,、各單體室的隔板,、底板等進(jìn)行一次全面檢查和維修,查處除塵器的泄漏點(diǎn),。一般采用以下的步驟和方法進(jìn)行,,首先停止排煙風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,關(guān)閉除塵器的出入口閥門和除塵器氣缸壓縮空氣總閥,,停止除塵器的運(yùn)行,。然后打開除塵器后煙道、前煙道,、反吹風(fēng)道的檢查孔,,檢查人員先進(jìn)入到前煙道、后煙道,、反吹風(fēng)道中,,進(jìn)行詳細(xì)檢查,包括前后煙道和反吹風(fēng)道內(nèi)鋼板的焊縫有無開焊泄漏,、隔板的焊接部位有無開焊,、隔板有無鋼板撕裂、前后煙道和反吹風(fēng)道與除塵器箱體之間的焊接部位有無開焊現(xiàn)象等(一般在泄漏點(diǎn)周圍的鋼板上會(huì)有氧化鋁聚集,、且泄漏點(diǎn)處會(huì)有透光現(xiàn)象),,并對(duì)泄漏點(diǎn)的位置做好標(biāo)記;另路檢查人員打開除塵器的箱體的檢修門,,進(jìn)入各中箱體內(nèi)檢查,,包括中箱體與前煙道之間隔板有無泄漏點(diǎn)、中箱體底板上有無泄漏點(diǎn)(一般在泄漏點(diǎn)周圍會(huì)有氧化鋁堆積),,并做好泄漏部位的標(biāo)記,;然后人員進(jìn)入前后煙道、反吹風(fēng)道和箱體內(nèi)對(duì)各個(gè)泄漏點(diǎn)進(jìn)行處理,。對(duì)焊縫開焊泄漏等小的泄漏點(diǎn),,可用補(bǔ)焊方法對(duì)其進(jìn)行處理。對(duì)于鋼板撕裂、局部鋼板磨損變薄而引起的泄漏點(diǎn),,可采用鋼板貼補(bǔ)的方式處理,。應(yīng)制定合理詳細(xì)、周密的大修計(jì)劃,,定期對(duì)除塵器進(jìn)行大修處理,,對(duì)除塵器各隔板進(jìn)行加固,對(duì)磨損嚴(yán)重的鋼板進(jìn)行更換以保證除塵器的各隔板的強(qiáng)度和密閉性能,。
4.2制定并執(zhí)行合理的布袋更換計(jì)劃
若過早地更換布袋,,將增大除塵器運(yùn)行的成本;若布袋運(yùn)行使用時(shí)間過長(zhǎng),,會(huì)因布袋大面積破損而造成凈化系統(tǒng)煙囪冒料,,增加氧化鋁飛揚(yáng)損失。故應(yīng)根據(jù)布袋的材質(zhì)和使用壽命等情況,,制定并執(zhí)行合理的布袋更換計(jì)劃,。我們
的除塵布袋采用ZLN-D-0.2針刺濾器尼,根據(jù)近十多年的使用和摸索,,除塵布袋經(jīng)濟(jì)使用期約為3年,,故將除塵布袋的使用周期定為3年較為合理。
4.3加強(qiáng)工藝管理保證凈化系統(tǒng)供料的連續(xù),、均勻性
向凈化系統(tǒng)內(nèi)投入的氧化鋁料的連續(xù)性和均勻性,,直接決定進(jìn)入除塵器布袋內(nèi)煙氣的溫度和載氟氧化鋁的粘度,以保證氧化鋁與煙氣均勻混合,,降低進(jìn)入除塵布袋的煙氣溫度,,保證對(duì)煙氣中的HF氣體的吸附效率,同時(shí)又可使載氟氧化鋁的粘度不大,,易于從布袋上清除,,提高除塵布袋的使用壽命,避免除塵布袋的燒損漏料,。要保證向凈化系統(tǒng)投入的氧化鋁連續(xù),、均勻,除加強(qiáng)操作人員的技術(shù)培訓(xùn)外,,還應(yīng)嚴(yán)格考核制度,。為了便于對(duì)系統(tǒng)下料量的連續(xù)監(jiān)控,可在系統(tǒng)的投料點(diǎn)設(shè)置固體散料流量計(jì),,對(duì)氧化鋁料量進(jìn)行監(jiān)測(cè),,便于及時(shí)掌握系統(tǒng)投料量,及時(shí)調(diào)整下料量,。另外,,還要及時(shí)清理料倉的下料口,,清除料倉下料口周圍的料塊及-有可能引起下料口堵塞的雜物,保證下料口的暢通,,保證料倉內(nèi)氧化鋁能夠順利排除,而下料量的大小可以通過調(diào)節(jié)下料口閥門的開啟角度來控制,。
4.4加強(qiáng)對(duì)布袋除塵器運(yùn)行中的日常巡檢工作
對(duì)布袋除塵器的巡檢工作,,是
布袋除塵器運(yùn)行中的一項(xiàng)重要工作,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除除塵器的泄漏點(diǎn)及其機(jī)械電氣故障,,對(duì)除塵布袋的破損,、脫離及時(shí)更換、安裝,。適時(shí)排放壓縮空氣儲(chǔ)氣包內(nèi)的積水,,為氣缸運(yùn)行提供合適的壓縮空氣;在冬季及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)損壞的氣缸加熱線圈,,保證氣缸及其電磁閥的保暖,,避免氣缸受凍結(jié)冰。
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